收纸机构运转异常竟是润滑不到位惹的祸

年笔者所在单位投产的一台高宝利必达六色印刷机,使用至今已近17年,由于使用年限较长,生产中难免出现一些机械问题,如近期在印刷生产中收纸部位出现刺耳且间断的金属摩擦声,经过仔细分析筛查,找到产生异响的部位并得到解决。本文在此分享查找、修复过程。

逐一排查寻找问题所在

根据印刷机运转时出现的声音判断,故障大致发生在机器的传动面,收纸装置有开牙轴承这一侧,但不能准确判断出位置。为了保证设备和人身安全,防止发生意外状况,我们停止生产,查找可能产生问题的部件。

首先检查气泵。在印刷机停机状态下,按下操作面板上的气泵工作按键,传动面踏板底下的各气泵开始运转,逐一近距离细听工作声,发现均正常,再按一次气泵停止工作。然后按下收纸吸风辊键时转动平稳,再检查向下压纸小风扇也没问题,确定异常声音的产生与吸风辊、气泵及压纸风扇无关。

接下来检查侧齐纸板。由于高宝利必达六色印刷机生产时前后收纸挡板不动,只有两侧的齐纸板往复运动控制降落的纸张保持齐整,拆卸齐纸板控制部件内伸缩的弹簧,完好无折断,连杆、杆轴等没有错位松动,润滑良好。

因为运转时出现的声音较重,笔者主观感觉异响为金属部件运动接触时的摩擦声音,由此考虑是否收纸机构供油出现故障,因不能输出润滑油而导致机件缺油所致,经检查收纸集中供油装置油罐内润滑油充足,供油设施一直按保养手册设定运转转/次润滑。为了查看是否正常输出油,更改设置供油频率50转/次,明显看到机器运转时图1收纸链条上方的分支油管末端毛刷a向下滴油,表明供油正常。

图1机器运转时收纸链条上方的分支油管末端毛刷a向下滴油即供油正常

随后,检查收纸链条、导轨、牙排等部件,正向点动机器,观察链条各链片无变形和断裂、链节穿钉无串位,分段连接的链条导轨牢固稳定,没有螺丝松动导致相邻导轨连接位置出现偏差、异常触碰运动链条的可能。

再检查收纸牙排。每排上控制纸张开闭牙轴承转动完好,牙排两端与链条连接轴无明显磨损,链条轮盘齿形状均匀,啮合接触时平稳,拨开齿轮盘中心轴承的密封圈清晰可见滚珠和珠架正常,润滑脂充足,因此排除了此处各部件因素造成链条伸长因离心力的作用冲击剐蹭弧形导轨的可能。

换种思路从图纸入手

检查相关部件后,对收纸机构需手动润滑的油嘴重新加注了黄油脂,可是运转机器后摩擦声音仍未消除。咨询专业维修人员,建议拆下收纸链条等部件,逐步检查。

考虑拆卸费工费时,生产印件又急,静心思考后,换一种思路,采取点动机器慢速运转的方法,仔细分辨声源,几分钟后终于听到收纸牙排转到弧形导轨上方时,左边齿轮盘里面有微弱的金属摩擦声音,联想到停止生产前机器已持续高速运转数小时,听见声音时接触部位间产生摩擦会较大,由此可能导致部件发热,用手轻轻触摸弧形导轨、链条等,与两侧相同部件做比较,感觉链条左侧齿轮盘表面温度略高,预感其某部位可能存在异常。

为弄清缘由,先查看随机所带的机构部件图纸,竟没有收纸部分,因与齿轮对应墙板上也没有观察孔,看不到轮盘里边的结构,笔者到收纸装置上面的齿轮盘上方,打开防护罩并向机器操作面移动约10厘米,露出链条导轨后,用手电照明,竟看不到半包裹状态齿轮盘内的结构,后移身体,脸紧贴着防护罩观察,并吩咐同事正向点动机器,在有限的小空间内发现了齿轮盘外侧上有附件和一个小轴承相接触,仔细观察是齿轮盘上固定着的凸轮同步转动,而轴承固定在一个连杆上,延伸出来和外面侧齐纸器机构部件连接,并通过凸轮曲率的变化限制轴承的上下几毫米行程。在凸轮转动时,接触的轴承却静止不动,再去观察另一侧的轴承是转动的,至此确定问题可能出在轴承上。

轴承不转动,或缺少润滑剂,或内部滚珠损毁。先检查润滑状态,摸到轴承位置以及延续出来的油管,如图2中的油管c,向上查找发现连接在图1中的分油嘴b上,拧开上部油管螺丝,发现管内及分油嘴b里均无润滑油,而拧下分油嘴b时,分油器润滑油溢出,分油嘴b不能正常传递润滑油。

图2轴承部件中的油管c

在此种情况下,采取用手动油枪给油管c强制加油的方法,然后点动机器慢速转动时继续注入几下,再从收纸上方防护罩处观察发现与凸轮接触的轴承转动了,并且慢速运转时已听不到微弱摩擦声,转动机器10分钟后,再按长车高速度运行时已无异常摩擦声音。我们将拧下来的分油嘴b拆卸清洗,重新安装后仍不出油,因已给出故障轴承加注了足够的油剂,为了按时完成急件任务,暂时采取了定时手动加油润滑轴承的方式进行印刷。

完成一批印件后,卸下来分油嘴b并拆解,里边的3个零件正常,却不能传递油量,不得其解之时猛然想到是否零件连接有问题,琢磨一会试着把图1上方的小弹簧及帽同时掉头组装,安上去机器运转时恢复了输油功能。为检验是否正确,拆卸相邻的分油嘴进行比对,发现顺序一致,没想到从未拆过的此分油嘴竟存在零件安装顺序错误。

回想开始查看收纸集中供油装置时,发现油罐内的润滑油,是依靠连接的气管内高压气体作用下,按预定的运转频率正常输出到分油器内,在图1分油器b上面分出5条支油管,2条给链条上部供油,弧形导轨中间和底部各一条,另一条分配到出问题的轴承处。当设定机器运转50转供一次油时,看到了图1链条上方分支油管末端毛刷a向下滴油,因观察不到其他3根油管末端,错误地认为各支油管正常供油,导致没及时发现油管c出现的异常。

当长时间得不到润滑的轴承,内部产生的阻力大于链条齿轮上的凸轮与轴承接触面间滚动摩擦力时而停止转动,原本应保持相同的线速度运动,在轴承停转时,两者之间产生的摩擦也由滚动摩擦变成滑动摩擦,而滑动产生的摩擦力远比滚动时大,因凸轮上曲率不同,在接触压力相对高时骤然产生较大的摩擦力,由此出现间断的金属摩擦声音。

通过这次出现的问题,我们逐一检查了链条部件其他分支油管,以避免发生类似状况,同时总结经验,细致保养,为机器的正常生产提供更全面保障。

作者:中国安全防伪证件研制中心彭建民编辑:王廷婷预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇

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